日前,瓦房店光陽軸承集團成功的為國內(nèi)某著名鋼鐵集團設(shè)計生產(chǎn)了一批替代進口的NJ18/1700MAC3特大型單列圓柱滾子軸承,經(jīng)廠家檢測驗收,各項技術(shù)質(zhì)量要求完全達到國外同類產(chǎn)品標準。 國內(nèi)某著名鋼鐵集團關(guān)鍵設(shè)備使用的軸承以往全部依賴國外進口,但進口軸承交貨時間長、價格昂貴,為了降低采購成本和保證生產(chǎn)急需,便試探轉(zhuǎn)向國內(nèi)采購。該鋼鐵公司考察了解到光陽軸承集團經(jīng)營信譽高,產(chǎn)品質(zhì)量好,技術(shù)實力強,便主動與光陽集團聯(lián)系設(shè)計生產(chǎn)替代進口的NJ18/1700MAC3特大型軸承。光陽集團雖然從未干過這樣大規(guī)格的產(chǎn)品,而且技術(shù)要求特別嚴格,但為了滿足客戶需求,進一步提高自己的技術(shù)創(chuàng)新能力和市場影響力,毅然接下了訂單。合同簽訂后,公司各級領(lǐng)導(dǎo)十分重視這批替代進口的新產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù),董事長親自部署產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)方案。技術(shù)部接到任務(wù)后,立即了解鋼鐵公司使用NJ18/1700MAC3特大型軸承的設(shè)備工況,根據(jù)用戶的需求設(shè)計出圖紙并反復(fù)校對,保證各項數(shù)值精確無誤。在生產(chǎn)加工過程中,技術(shù)人員、車間干部和工人集思廣益,團結(jié)協(xié)作,克服了許多困難,高質(zhì)量的完成了任務(wù)。由于軸承外套直徑尺寸太大,大連地區(qū)無力鍛造,瓦房店也沒有磷化過這么大的工件,保持架的電鉚合也超出了加工極限,然而這些困難都通過各種途徑和技術(shù)革新加以解決了。銅保持架鑄造的最大的難題是出現(xiàn)砂眼,由于保持架壁薄、直徑大,銅水流程長,冷卻時間快,因此很難控制住架體內(nèi)的氣孔,后來經(jīng)過反復(fù)實踐,大膽創(chuàng)新,終于闖過了氣孔這道難關(guān)。NJ18/1700MAC3外套外徑達2060毫米,而公司最大的落地磨床可加工直徑1800毫米的工件,要加工超出260毫米的外套已是無能為力了,但是第一磨工車間主任和操作者想出了延長主軸花盤T型槽的辦法,即制作6塊T型槽滑體,對稱插入花盤T型槽內(nèi)并以螺絲固定,這樣使6塊T型槽滑體比花盤T型槽各延長了500毫米,加大了花盤的夾持范圍,同時后移工件主軸箱,使花盤夾持的外套進入砂輪磨削范圍內(nèi)。由于內(nèi)外套直徑大、重量沉、質(zhì)量要求高,因此平面、內(nèi)外徑、內(nèi)外溝、割邊從粗磨到精磨都要在幾臺落地磨上加工,特別是諾大的工件圖紙標定的公差帶只有0.16毫米,可見加工難度之非常大。為了既要保證工件加工進度,又要保證工件不燒傷、幾何精度和尺寸,大家開動腦筋想辦法,仔細捉摸,認真計算,針對不同工序合理選擇不同的砂輪速度、工件速度、工件與砂輪的縱向進給量等磨削用量,精心加工。 最后在大家的共同努力下,圓滿地完成了這項艱巨任務(wù),解決了客戶的需求,為光陽集團加工生產(chǎn)直徑2米以上的特大型軸承積累了充實的經(jīng)驗。
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